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熱力發(fā)電廠真空除氧器改造有效途徑? |
熱力發(fā)電廠真空除氧器改造有效途徑?
國產(chǎn)100MW及以上機組絕大多數(shù)配置噴霧填料式真空除氧器。這些真空除氧器,特別是100MW、200MW機組的真空除氧器,相當一部分已運行多年,彈簧噴嘴老化失效,內(nèi)部元件銹蝕損壞;加之70年代前后生產(chǎn)的真空除氧器填料多采用Ω型填料,其傳熱傳質(zhì)性能特別是氣體擴散性能均不如目前的新型不銹鋼絲網(wǎng)材料,所以不少真空除氧器的除氧效果明顯下降,有的嚴重超標,特別是在當前電網(wǎng)負荷需求減少,多數(shù)機組頻繁運行于部分負荷或低負荷工況時,溶氧超標尤為嚴重。 因此,針對這些電廠真空除氧器改造的迫切要求,推薦采用真空除氧器內(nèi)部改造方案,即在除氧頭殼體和水箱殼體滿足設(shè)計強度要求時,僅對除氧頭內(nèi)部關(guān)鍵部件進行優(yōu)化改造。實施內(nèi)部改造方案的投資僅為更新設(shè)備費用的10%~20%,除氧效果完全能夠滿足運行要求,而且由于進汽裝置、填料等部件采用了優(yōu)化措施,其除氧效果、負荷適應(yīng)性、熱經(jīng)濟性等指標更具有吸引力。韶關(guān)電廠200MW機組真空除氧器的改造成功地為同類設(shè)備改造提供了一條經(jīng)濟、簡捷、有效的途徑。 1、設(shè)備概述: 韶關(guān)發(fā)電廠9號機系哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的200 MW機組,配用哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的GWC-670型高壓噴霧填料式真空除氧器;設(shè)計出力670t/h,最大出力700t/h,額定運行壓力/溫度為0.49 MPa/158 ℃。真空除氧器經(jīng)多年運行后,改造前存在的主要問題是: (1)給水含氧量嚴重超標且不穩(wěn)定,如1995年11月為1.8~128.6μg/L,1996年9月為0.2~15.3μg/L; (2)Ω型填料散失,運行中Ω型填料經(jīng)常脫落到給水泵入口,影響安全運行; (3)霧化噴嘴彈簧失效且常脫落,失去調(diào)節(jié)功能。為此韶關(guān)電廠決定對9號機組真空除氧器進行改造。熱工研究院經(jīng)過對眾多改造方案的技術(shù)經(jīng)濟性論證后提出除氧頭局部改造方案。 1997年7月在該機組大修期間對9號機真空除氧器完成了改造。從1997年8月真空除氧器投運至今,設(shè)備運行狀況良好。為了考核、評價改造后真空除氧器的熱力性能,由韶關(guān)發(fā)電廠和熱工研究院共同組織人員,于1998年3月進行了性能試驗。證明該真空除氧器改造設(shè)計合理,性能優(yōu)良,達到了設(shè)計要求,能滿足電廠對給水品質(zhì)的要求,確保機組安全、穩(wěn)定運行。 2、真空除氧器內(nèi)部改造設(shè)計 2.1真空除氧器結(jié)構(gòu)設(shè)計 真空除氧器殼體和外部連接管保持不變,僅對真空除氧器內(nèi)部進行局部改造。 (1)對噴淋效果欠佳的老式彈簧噴嘴進行調(diào)整、修復或選用新型彈簧噴嘴將其更換; (2)在進汽裝置基本結(jié)構(gòu)不變的情況下,對一次蒸汽進汽裝置進行優(yōu)化設(shè)計,確定最佳蒸汽通流面積; (3)拆除原真空除氧器的淋水盤結(jié)構(gòu),改為五層水篦子,使珠狀傳熱變?yōu)槟顐鳠,增強傳熱效果和不凝結(jié)氣體的擴散能力; (4)拆除原真空除氧器Ω型填料的上壓料架,保持填料下托架不變,用不銹鋼絲網(wǎng)填料塊代替Ω型散填料。 改造后的真空除氧器內(nèi)部結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 真空除氧器內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
2.2 修復、更換彈簧噴嘴 全面檢查所有彈簧噴嘴,對嚴重損壞無法調(diào)整或修復的噴嘴進行更換;對沒有更新的噴嘴要全部更換彈簧并調(diào)整使其與新噴嘴彈簧緊力相當,保證所有噴嘴霧化效果一致。 彈簧噴嘴及彈簧選用同型號的新一代彈簧噴嘴和與之相匹配的彈簧。這樣,現(xiàn)場施工方便、工作量。煌瑫r也能保證彈簧噴嘴的整體霧化效果。 2.3 進汽裝置優(yōu)化設(shè)計 根據(jù)真空除氧器熱平衡計算書可知,進入真空除氧器的4段抽汽量為29.89 t/h,而門桿漏汽、連續(xù)排污擴容器來汽和軸封漏汽總量為7.78 t/h,所以,這里僅對4段抽汽的進汽裝置進行優(yōu)化設(shè)計。為了盡可能地減小現(xiàn)場工作量,在不改變進汽管位置和基本結(jié)構(gòu)的前提下,優(yōu)化設(shè)計最佳的進汽通流面積,即在原進汽孔數(shù)量不變時優(yōu)化進汽孔直徑。 (1)原設(shè)計進汽裝置上共鉆598個?12孔,在設(shè)計的額定工況、最大工況及目前運行的額定工況下是合適的。 (2)電廠實際運行參數(shù)偏離制造廠性能計算書中給出的參數(shù),例如,第4段抽汽壓力僅0.8 MPa,而計算書中給出的真空除氧器進汽壓力則為0.832 MPa,實際運行的進汽壓力為0.72 MPa;所以設(shè)計參數(shù)與電廠實際運行工況之間存在較大誤差。 (3)9號機真空除氧器出水含氧量不穩(wěn)定,這說明在額定工況附近真空除氧器工作基本正常,而偏離額定工況較大時,蒸汽加熱不足,特別是在蒸汽參數(shù)偏低、高壓加熱器退出運行或凝結(jié)水溫度低時較為明顯。 (4)考慮機組自然老化、高壓加熱器解列、凝結(jié)水溫度偏低以及調(diào)峰運行等因素,進汽裝置原598個?12孔宜改為598個?16孔。 2.4 水篦子設(shè)計 水篦子設(shè)計為5層,采用10號槽鋼100×48×5.3,其間隔為80mm,均勻分布;每層高138mm。 2.5 填料選擇 填料層設(shè)計高度150 mm,除氧頭內(nèi)填料體積1.474m3,選用1Cr18Ni9Ti不銹鋼絲網(wǎng)。將填料層分為16個獨立的填料塊,方便安裝和維修;為縮短大修工期,填料塊纏繞密度為130 kg/m3。填料塊可向填料生產(chǎn)廠訂做,另外還需要一些不銹鋼絲網(wǎng)散料,用于特殊位置,如除氧頭殼體內(nèi)填料塊沒有涉及的圓弧部分等。填料下托架可用原Ω填料層托架,由于采用已包裝的填料塊,故無需填料上壓板架。 3 真空除氧器改造前性能試驗 在9號機組真空除氧器實施改造前,于1997年3月13日對該真空除氧器的除氧效果進行了檢查試驗(見表1)。 4 真空除氧器改造后性能試驗 4.1 機組變負荷試驗 該真空除氧器為定-滑壓運行真空除氧器,在機組負荷變化時,真空除氧器運行工況也隨機組第4段抽汽參數(shù)不同而變化,相應(yīng)的真空除氧器除氧效果也不同。為考核真空除氧器不同負荷下的除氧效果,特別是在低負荷下的除氧效果,試驗大綱要求試驗應(yīng)在200、180、150、120MW工況下進行,但因電網(wǎng)負荷原因試驗分別在135、150、160、170 MW負荷下完成(見表2)。
4.2 排氣門開度試驗 低壓給水在真空除氧器中加熱、噴淋,其中的不凝結(jié)氣體,特別是氧氣即不斷析出,聚集在真空除氧器內(nèi);必須通過排氣裝置將這些氣體排出達到除氧的目的。但是,排氣裝置在排出不凝結(jié)氣體的同時也會排出一部分蒸汽,這必將增加機組的熱損失。那么,確定合適的排汽門開度才能既充分排出不凝結(jié)氣體又使排出蒸汽量最小,這是試驗目的。試驗排氣門開主分別為2×1圈、2×1/2圈、2×1/4圈(GWC670型真空除氧器設(shè)計有對稱布置的兩個相同規(guī)格排氣閥),試驗結(jié)果見表3。
5 結(jié)論 改造后的9號機組真空除氧器啟動投運以來,通過性能試驗和長期的運行考驗,證明該真空除氧器達到了改造設(shè)計要求,能夠在滿足不同工況給水品質(zhì)的前提下安全穩(wěn)定運行。 5.1 改造后的真空除氧器除氧效果良好,在額定工況運行時真空除氧器出水含氧量可達到2~3 μg/L。 5.2 該真空除氧器負荷適應(yīng)性能好,在60%~100%額定工況下運行時,真空除氧器出水含氧量均小于7 μg/L。 5.3 該真空除氧器改造設(shè)計采用了汽液網(wǎng)填料和水篦子相接合的深度除氧方式,其傳熱傳質(zhì)性能優(yōu)良,尤其是不凝結(jié)氣體的析出能力增強,所以真空除氧器改造后的排氣門開度僅為改造前的1/2,排氣損失明顯減少,系統(tǒng)熱經(jīng)濟性提高。 5.4 采用新型填料裝置,避免了原來因Ω填料失散影響鍋爐給水泵運行,提高了電廠運行安全性。 5.5 經(jīng)濟效益顯著。真空除氧器內(nèi)部改造費用僅為新設(shè)備的10%~20%,節(jié)省資金約20~100萬元;改造后的真空除氧器因排氣量減少,每年節(jié)標煤700余t折合金額約15萬元;另外給水品質(zhì)的改善延長了發(fā)電設(shè)備使用壽命,其經(jīng)濟效益尤為突出。 |
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